液壓機(jī)的溢流閥故障
1. 系統(tǒng)壓力完全加不上原因:閥芯阻尼孔堵死,裝配質(zhì)量差,彈簧損壞閥芯不復(fù)位。排除方法:清洗阻尼孔,更換彈簧。
2. 系統(tǒng)壓力升不高原因:閥芯磨損,有泄露。排除方法:更換閥芯。
3. 壓力突然升高或壓力突然下降原因:閥芯動(dòng)作不靈敏,閥芯阻尼孔堵死。排除方法:清洗閥體和阻尼孔。
換向閥故障
1. 閥芯不能移動(dòng)原因:
1)閥芯表面劃傷,液壓機(jī)閥芯堵塞。
2)閥芯和閥體內(nèi)部孔配合間隙不當(dāng),間隙大閥芯易歪斜,四柱液壓機(jī)閥芯卡死;間隙小,閥芯阻力大,閥芯動(dòng)不了。
3)彈簧太軟,推不動(dòng)閥芯;彈簧太硬,閥芯推不到位。
4)電磁鐵損壞。排除方法:恢復(fù)閥芯或更換閥芯;檢查配合間隙;更換彈簧。
2. 電磁鐵線圈燒壞原因:電磁鐵損壞;油液粘度過大;外接線圈露,短路燒毀;電壓過高。
排除方法:更換電磁鐵;過濾油或更換液壓油;包扎好外部線圈,更換電磁線圈;調(diào)整電壓。3. 外泄露原因:密封圈損壞;螺釘松動(dòng)。排除方法:更換密封圈;緊固螺釘
采用復(fù)合式順序閥的新控制回路,完全可以實(shí)現(xiàn)增速缸的增速控制動(dòng)作循環(huán)。
新回路中,一個(gè)復(fù)合式順序閥,完全取代了傳統(tǒng)回路中的一個(gè)二位二通換向閥和一個(gè)液控單向閥,回路元件減少。新回路采用二位四通電磁換向閥替代傳統(tǒng)回路中的三位四通電磁閥,元件簡(jiǎn)化,造價(jià)降低。新回路中控制元件動(dòng)作的電磁鐵數(shù)目減少(新回路只用了一個(gè),傳統(tǒng)回路中卻有三個(gè)),回路(包括電路和油路)連接簡(jiǎn)單,可靠性得到提高。